今年以来,双龙煤业持续深化“四种经营理念”,瞄准矿井发展的关键词,以“管控、节省、优化”入手,不断降低企业运营成本,打造出独具特色的“双龙好日子”模式,进一步为矿井高质量发展赋能。
既要控源头,更要管过程。走进该矿物资管理超市,柜架上的小型材料按照分类摆放整齐,一目了然,材料员卢小花和同事们一起对每个材料正在登记造册。
“我们每周一次小盘点,每月一次大盘点,材料的种类、数量和使用情况早就熟记于心了。”卢小花笑着说。
如何管控好材料,该矿有自己一套独特的管理方式。各类材料的使用必须提前进行申报,经过层层审核后提交后再进行采购,到矿后的材料及时再次进行核对入库,按照材料的材质、功能、规格等进行细致分类,建立电子版和纸质版两套台账,为每件材料赋予“身份证”。避免出现因多采购而造成积压现象。同时,在材料发放和使用上,也必须同样严格按照流程进行申领,对于一些复用材料,采取“以旧换新”方式,即在发放新材料的同时,同类同数量的废旧材料及时入库。并常态化组织工作人员深入各生产区队材料库,对材料使用情况进行核对,一旦发现有积压苗头时及时进行盘活处理,让材料的使用过程清清楚楚、明明白白,截至目前,该矿已盘活各类材料价值约20余万元,生产材料使用较往年呈不同下降趋势,切实从管控中降低了生产成本,提高了管理水平。
除了在“管控”上下功夫,还在“节省”上精准发力。该矿牢固树立用“紧日子”过“好日子”理念,重新为“节省”赋予新定义,坚持该省的必须省,能省的一定省,从一滴水、一度电、一张纸等细节抓起,让节约意识入脑入心入行,倡导无纸化办公、双面打印等,有效杜绝出现浪费情况,提倡电池、硒鼓等易损耗办公用品达到“物尽其用”。结合“五型机关”建设情况,并每月对各部室的办公用品使用综合评估,对于出现较高情况必须摸清原因,制定相关整改措施并认真落实。同时,对于矿水电的用量按月进行综合研判,使用智能化定时开关,减少矿区和家属区亮化设施开启时长,优化矿井生产用电系统,关闭部分非长期用电场所线路,将每一度电的节约融入到日常。此外,强化矿井污水处理能力,将处理过的污水二次复用于喷雾降温、环境绿化以及地面除尘等,有效降低向水源取水量,仅上半年,全矿用电量较同期下降了约7.1%,用水量降低约8.2%,切实从“省”中取得了看见的成效。
“按照打造‘轻型化’矿井的要求,我们对掘进巷道进行优化施工后,每掘进一米便可以节约成本2000元。”该矿生产部技术员范鹏虎高兴地说。
今年来,该矿以打造“轻型化”矿井为目的,对掘进巷道布局和施工工艺再次深度优化,将原巷道宽度由原来的5米优化至4米和4.4米,不但能够满足“轻型化”高效生产需求,而且掘进每推进一米,电力、人工、材料等成本便能够节约1000多元,掘进效率也随之提高约20%。并结合断面尺寸调整,同步对支护工艺进行优化,锚杆使用由原先的每排7根减少至5根,排距也由原先的0.75米X1米调整到0.85米X1米,支护材料的使用和施工量每延长一米,同样也可以节省约1000元,共计每米节约约2000元,目前经优化过的掘进工作已经节约成本达到300余万元,此外,将原工作面闭采后的回风顺槽风桥及措施巷复用于下一个工作面,以此来降低掘进总量,预计可以减少掘进进尺140米,节约生产成本280余万元,真真正正从“优化”中提质增效。
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