提前15天完成时间任务“双过半”,运量、营收、利润分别较预算增幅8.61%、10.48%、16.28%……
今年以来,铁运公司深耕“四种经营理念”,紧扣“又好又快”主线,以抓标准、优组织、强协同、深挖潜为抓手,在承压中稳步前行,于实干中提质增效,交出了一份安全持续稳定、效率多维提升、效益超出进度的半年“答卷”。
软硬兼施筑牢安全防线
该公司坚持问题导向,以“硬投入”夯实基础设施短板。加快推进沿线山体护坡、桥隧涵等隐患问题整治,实施线路中修,引进挖掘机、智能捣固机、无人机巡线技术,为科技保安赋能。
上半年,累计治理14处重大隐患,更换伤损钢轨616根、失效枕木1086根,通过破底清筛、机械捣固,解决了一批线路问题,线路质量稳步提升。
走进机务段检修车间,红黄蓝绿四色标识界限清晰,工器具规范整齐码放,作业平台上,检修工蒙眼快速完成单自阀的拆解重组复装,这些场景构成铁运公司标准化现场打造的生动写照。
在做好“硬投入”的同时,该公司狠抓“三项”打基础利长远工作。按照“典型引路、全面提升”思路,打造机务段检修车间、车务段调车作业两个示范现场;文武兼修抓“双述”,对176个岗位描述、33个手指口述文本再梳理,举办“双述”竞赛,营造比学赶超氛围,“双述”通过率达91%;同时,将“零三违”班组创建与班组建设相结合,发挥考核火炉效应,“三违”人次同比下降26%,53个班组中零“三违”班组38个,创建率达71.6%,切实筑牢安全防线。
争分夺秒提升运输效率
上半年,面对运量内增外减,车辆到达集中、车流匹配不均等压力,该公司坚持以“乙方”思维做“甲方”,从优化装车、焊修、检车环节入手,结合装车点煤种存量,动态调整对位顺序,降低库存压力,承认车兑现率稳定在104%以上;引进便捷式电焊机实施在列焊,每在列焊一辆车可节约作业时间40分钟;优化七里镇列检作业流程,使二次作业由405次降为255次,降幅37%,有效提高车辆周转效率。
同时,积极在“运输组织”上想办法,出实招。将原有“三本三调”机车运用模式调整为“四本两调”,保障二号井集装箱发运需求;创新优化运输路径,与路局协调开通双龙站重车直达列车,减少到七里镇站机车换挂、车列防溜、列尾安装等冗余环节;推行空排车随大列“原进原出”,减少调车作业和空排车占用线路,从根本上缓解高峰期车辆积压难题。
截至6月底,累计开行重车直达列车648列,“原进原出”1275辆,推动管内车辆平均停时同比压减2.3小时/车,单机率、空扣车率同比下降0.27%、15%,上半年较预算多运62.7万吨,运输效率显著提升。
精打细算降低运营成本
思想是行动的先导,理念是实践的指南。该公司坚持以上率下开展“四种经营理念”大讨论,总结提炼“加减乘除十六字,交出煤龙新答卷”实践案例,让“过紧日子”才能“过好日子”理念深入人心并付诸实践。
坚持全流程精细成本管控,实施物资管理“价源双控”,加大商务谈判力度,波段采购柴油、优化内部调剂等方式降低采购成本;狠抓废旧物资利用转化,将废旧木枕铺设到站场水沟当盖板,废旧灰枕用于设置防护栏和机养平台建设,提高废旧物资利用率。上半年,累计节约采购成本113万元,修旧利废产生价值54万元。
同时,强化内部管理,严控非必要支出,十项费用节约27.3万元;加大外部协作,积极争取政策降本红利,通过询价比价节约中小修费用161万元,协调国铁节约延时费、代管费38.36万元。
此外,该公司坚持用“赚钱”思维去“花钱”,着力提升项目的时效性与价值创造力。购置内燃型公铁两用牵引车,可省一台调车机和4名乘务员;引进TFDS系统,智能识别车辆故障,每列检车时间可缩短3至5分钟。目前两个项目正在加紧推进,实施落地后,将更好、更高效、更安全地为矿区煤炭运输保驾护航。
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