“两台光波水分测试仪故障,旋转盘第1控定位失败。”
5月11日,煤矸石发电公司化水车间,设备管理中心热控检修工冯缀缀收到缺陷报告,迅速赶到高温加热室,对两台光波水分测试仪进行缺陷处理。
光波水分测试仪是煤质水分测定的核心设备,主要作用是对入厂煤进行全水分计算、测量。出现故障,将对入场煤质化验和入炉煤配比,造成不利影响。
通过对故障现象、报警分析,初步判断1号光波水分测试仪定位卡出现问题,或磁盘感应不良。经过两个小时手动检测,2号光波水分测试仪故障排除,恢复正常,1号光波水分测试仪故障仍未消除。
故障范围进一步缩小,集中到定位卡电路板之上。发现电路板感应二极管出现异常,更换后,故障消除,1号光波水分测试仪恢复正常。“如果更换定位卡和磁盘,花费将达5万余元,一个感应二极管也就10来块钱。”看到仪器完好如初,冯缀缀如释重负。
据悉,此次光波水分测试仪故障的处理,是煤矸石发电公司设备检修工作践行“应修必修,修必修好”原则的一个缩影。今年以来,该公司设备部将“成本管控”作为设备检修的出发点,在设备故障处理过程中,坚持从故障源头的查找和处理着手,先后完成化水光波分析仪驱动板三极管更换、化水GF浊度仪电源板修复、万龙马达保护器整流模块更换、管带机变频器主板操作面板接口焊接等检修工作,与单纯更换电路板相比,节约成本20余万。
“检修成本由几万降至几元,其中最关键是检修思路、检修技术,这也是我们长期加强培训,进行‘节支降耗’理念灌输的结果。”该公司设备部副主任贠雄斌介绍说到。
长期以来,该公司紧抓检修人员的技能培训工作。一方面加强对设备结构构造和工作原理的理论培训工作,注重检修人员设备检修思路思维的培养。另一方面利用废弃电路板,组织开展电路检测,电子元器件检测的相关培训,促进检修人员技能水平的提升。同时,不断细化废旧材料回收管理标准,对现场检修遗留的废旧备品备件、材料进行回收,将损坏设备的零部件拆装、分解,由专人负责归类管理,做好废旧器件的回收再利用工作。从技能提升和物资储备两方面着手,灌输“节支降耗”理念,注重从根源、细节上发现问题,解决问题,下足功夫,做好成本管控“大文章”。(姬巍 史宗元)
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