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发电公司:“泥里淘金”见效益

发布时间:2020-08-25 17:48:09 作者:高一木 周维

每月能从煤泥中“淘”出效益百万元?答案是肯定的。

今年5月3日,煤矸石发电公司辅助煤泥系统优化改造项目的正式投运,使该公司煤泥加工、输送量较改造前提高17%,为深度挖掘机组煤泥掺烧潜能、大幅降低燃料成本、缩短矿区煤泥储消周期铺就绿色通道。

与采用皮带输送煤矸石和中煤的给煤系统不同,该公司煤泥系统由主、辅系统两部分构成,均通过管道输送技术,将稀释后的煤泥送入锅炉进行燃烧放热。其中,主煤泥系统设计输送量180m³/h,是煤泥消纳的‘主力军’,以二号矿井洗煤厂生产的煤泥为原料,辅助煤泥系统设计输送量仅为60m³/h,是主煤泥系统的‘后备军’,主要消耗从一号矿井洗煤厂及外部调运的煤泥。

近年来,为降低度电成本,提高企业市场竞争力,该公司在严格控制环保参数达标的前提下,将不断增加煤泥等低成本燃料的使用量,作为提升企业经营效益的重要途径。因此,在主煤泥系统输送能力饱和的情况下,将“后备军”转“正”,以进一步提高煤泥掺烧比率、缩短煤泥储消周期,成为该公司势在必行的优化举措。

“我们通过增设两套最大出力20m³/h的煤泥输送泵,并对原有膏浆制备机进行扩容改造,以满足机组煤泥掺烧需求。同时,我们还将新增加的两套煤泥输送管道用三通阀连接至主煤泥系统3号、4号管道,降低了工程难度,缩短了项目周期。”该公司生产技术部部长杨增增介绍到。

硬件配齐还需“软件”驱动。自改造后辅助煤泥系统投运来,该公司兼顾脱硫、电除尘、除渣系统运转效能,总结大比例煤泥掺烧经验,提出“满开度抢负荷 半开度稳燃烧”的配烧原则,实现经济运行和达标排放“两不误”。制定《煤泥、矸石用量考核管理办法》,明确不同工况下煤泥、矸石掺配形式、掺烧比例目标值,督促运行人员根据锅炉燃烧状况及时调整煤泥系统开度,配煤掺烧小组根据负荷变化和煤泥用量及时确定矸石、劣质煤最佳配比,确保机组高负荷时“顶得住”,低负荷时“烧得稳”。

“截止8月1日,公司的煤泥掺烧率提高了5%,月均多掺烧煤泥近7000吨,降低燃料成本105万元。”杨增增继续说到。

增大煤泥掺烧率的效益不仅体现在降成本。得益于优化改造后的辅助煤泥系统和配套的煤泥掺烧管理机制,该公司2020年煤泥掺烧量预计将达40万吨,同比增长近6万吨,能更有效地消耗矿区精煤生产伴生的煤泥,从而缩短矿区煤泥的储消周期,解决煤泥遇水流失、遇风扬尘,容易给环境造成不良影响的难题,具有经济、环保双重效益。

下一步,发电公司将在稳步提高煤泥掺烧率的基础上,以‘三破两筛’系统改造项目为抓手,通过增设煤场矸石初碎设备,优化现有输煤破碎筛分系统,为大量掺烧煤泥、矸石创造条件,更为矿区绿色发展贡献矸电力量。(高一木 周维)

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