截至2月14日,发电公司2×300MW电厂1号机组实现连续安全运行90天,期间该机组累计发电量4.83亿度,日最高发电量639万千瓦时。目前,该机组继续保持安全平稳态势,迎接大负荷时期的到来。
据悉,该机组自2015年起投产运行,为突破机组长周期运行瓶颈,该公司以提高机组主辅设备运行可靠性为突破口,以“零非停”为安全生产重点目标,坚持补短板、破难题、促发展的思路,全力破解长周期运行难题。
围绕“观念转变”下功夫
为切实解决设备可靠性不强、系统不稳定造成的机组“非停”(即非计划停机),该公司认真分析总结以往停机事件,查找原因从源头预防和治理,并制定了《300MW机组防非停措施》,明确杜绝“非停”工作的具体目标、要求、责任考核和奖励条款,让各部门用执行力回馈责任意识;有针对性的制定相关降“非停”技术措施,任务分解落实到责任部门和具体责任人,每月对完成情况进行总结、督办;成立以生产副经理为组长的防“非停”、“防爆防磨”领导小组,定期组织检查防“非停”执行情况;引导全员从观念上树立“长周期安全运行”的安全生产理念,明确“机组长周期运行”的重要性,直面自身存在的短板,用责任意识向“非停”宣战。
着眼“优化改造”除病症
根据对一年多来的运行参数对比和分析,该公司以科技创新作为设备优化的突破口,全力探索解决疑难病症的良方。利用2016年机组C修契机对锅炉受热面、机炉外管道进行全面滚动检查和防磨处理,对已超过吹损标准的管排及时更换;超前预防和控制锅炉四管隐患,有针对性的将吹灰器气源改造至低温再热器进口管道,有效的避免了吹灰时枪管卡涩、变形等问题,使锅炉各受热面换热效果显著提升;针对锅炉床温难于控制、尿素用量大、烟气排放波动大等问题,该公司通过在炉膛内加装9片扩展水冷屏,增大受热面,缩小分离器水平烟道喉径等途径完成低温燃烧改造,从而提高烟气流速,优化风帽,使得炉内物料循环流畅和床温更均匀。改造后一方面使烟气出口氮氧化物排放量大幅下降,日节约尿素约5吨左右,满足超低排放要求的同时,为争取环保电价补贴赢得先机。另一方面,锅炉出口烟温、床温下降50℃左右,很大程度上避免了锅炉下二次风口、给煤口、旋风分离器中心筒等部件烧损变形。
严抓“运行管理”出狠招
为进一步提升运行人员的操作水平,优化运行指标,该公司要求运行人员提高设备巡视次数和力度,在定期巡检的基础上,加强了对重点部位和重要设备的检查,确保实时掌控设备运行工况;严格执行“监盘”、“两票三制”、应急管理等制度,细化操作关键点,对机组启停、异常处理等重大操作,要求相关人员进行二次监护,确保各项操作无差错,坚决杜绝人为误操作;开展值际“小指标”竞赛、岗位大练兵、仿真机竞赛、反事故演习等活动,强化员工的专业素质,提高运行人员的应急能力。此外,该公司还建立了全过程、全方位控制电量的管理激励机制,结合月度电量指标倒排出月、周、日任务,落实到机组、班组、个人,形成了“人人身上有指标、个个肩上有担子”的良好氛围,保证增发电量工作处于可控、在控状态。
提升“消缺质量”筑根基
为进一步加强设备管理,该公司修订并完善了《设备缺陷管理标准》,对设备缺陷管理、缺陷发现及处理、处理后的验收等工作提出了明确要求,并通过落实责任追究,加大对缺陷发生率和重复缺陷的考核力度,督促做好缺陷处理、分析、预防的全过程控制,杜绝小缺陷发展成大问题;要求各级管理人员从进入现场开始,将行走路线中的跑冒滴漏、文明生产、隐患排查等都纳入其职责范围,并通过照片在QQ工作群内公布,形成群策群力、群防群管,全员、全过程、全方位走动模式,使设备缺陷消缺率和及时率大幅提升;要求每次检修作业严格执行检修文件要求,明确检修的安全、质量控制目标,加强对检修过程中设备解体、检修、回装的全过程监管,严格执行三级验收标准,从制度体系上不断完善;分专业、分类型建立设备维护保养台账,督促检修人员做好设备日常维护,减少设备故障率,使设备始终处于最佳运行或备用状态;通过月度缺陷分析会,梳理出典型重发性缺陷,明确责任人、监督人和完成时间,认真剖析典型性缺陷发生的原因,采取相应措施进行治标治本,确保设备在较长时间内不再重复发生类似缺陷,使设备管理步入良性发展轨道,机组消缺率不断攀升。(程斌)
版权所有:球友会网页版(黄陵矿业集团有限责任公司)
地址:陕西省黄陵县店头镇 邮编:727307 技术支持:黄陵矿业信息中心
Copyright(C) 2011 Huangling Mining Group E-mail:txzx@hlkyjt.com.cn
陕公网安备61063202000102号
陕ICP备案05006082号