本网讯 6月21日,煤化工公司余热回收节能技改工程顺利试运行,标志着该公司甲醇系统余热全部回收利用,进一步优化了能耗系统,降低了成本,预计每年可节约标煤近10万吨,实现了节能技术再突破的目标。
据了解,该公司甲醇系统转化、合成工序生产过程中副产的蒸汽供生产自用时,需做减温减压处理,而采用经减压阀减压、减温阀减温后直接造成能源的浪费。针对这一问题,该公司确定了余热回收节能技改工程,2016年初立即展开了密集的技术研究,多方调研讨论后,联合天津市艾尔特石油设备有限公司,引进外部垫资和EMC能用技术,在甲醇全系统7处介质管道甩口配管,实现余热蒸汽的综合利用。同时,该项目还具有自动化程度高的特点,全系统无人值守,在节约能耗的同时也降低了人工成本支出。
目前,该项目正在进行最后的调试。下一步,该公司还将继续研究节能技术化的实施办法,进一步向其他生产系统延伸,以增强困难时期企业的成本控制能力,提高核心竞争力。(安治民)
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