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煤化工公司:甲烷化水冷却器技改完成

发布时间:2015-08-19 08:47:45 作者:王媛 刘 波

本网讯  近日,煤化工公司合成氨系统甲烷化水冷却器改造完成,为下半年提升醇氨产量奠定了坚实基础。

甲烷化水冷器是合成氨生产链条中的重要环节,合成氨原料气的氢氮混合气经过甲烷化水冷器,冷却后进入压缩机加压至合成装置反应,生成液态氨。水冷器的出口气体温度直接影响着压缩机的打气量,也直接决定着液态氨的产量。自7月份以来,煤化工公司实现全系统满产、达产,日醇氨产量均达900吨以上,所以对整个生产系统设备要求非常高。

由于合成氨系统水冷器导致气体温度超标,直接制约液氨产量。针对此现状,煤化工公司剖析研究,对合成氨系统甲烷化水冷器运行数据进行仔细比对,发现主要存在冷却器内结垢较为严重、冷却水量不够、设备内部盘管内漏等问题。找准病灶,根源施治。该公司制定详细的技改方案,对机体内部进行全面清洗,去除内垢,改造设备上回水管线,认真查寻盘管内漏,对漏点进行焊补,反复进行渗水实验,历经三个月的系统改造,甲烷化水冷却器气体出口温度从最高的63℃降至40℃,有效避开了最易结垢的温度区段,达到了压缩机进气温度生产要求,使整个系统作用得到最大限度发挥。(王媛 刘 波)

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