进入四季度以来,一号球友会(中国)进一步从加大材料管理、狠抓煤质管理两方面入手,深挖潜力,苦练内功,紧抓产品质量不放松,以工艺技改、职工创新为切入点,最大限度地提质增收,使精煤产质量稳中有升,促进了精煤安全生产的高效运行。
点滴入手降成本
该矿选煤厂充分利用班前会向广大干部职工传达材料管理办法、修旧利废管理办法等,动员职工从点滴做起,在确保安全运转的前提下,最大限度地减少不必要的浪费,降低生产投入,从点滴入手抓节约,把住每一米皮带、每一颗螺丝等的领用回收,加大监督、抽查力度,严格落实以旧换新制度,有效制止配件、零件等乱丢乱放、残旧件不及时回收造成浪费的情况。
定人员严把精煤质量
为把好煤炭质量关,营造全员“抓煤质、提质量、增效益”的良好氛围,该厂在控制精煤产品水分方面,及时成立调研小组,针对加压产品水分高影响精煤产品水分的问题,及时调整浮选精煤掺粗,增加加压过滤机入料浓度与粒度,提高透水性,加压产品水分由27%降低至21%。浮选系统严盯浮选指标,在保证浮选单机尾煤灰分不降低的情况下,寻求适合药剂配比,调整各浮选机流量,改进局部环节,优化浮选效果,同时对浮选司机进行岗位操作技能培训,在班组、岗位之间开展劳动竞赛活动,不断提高浮选系统对煤质变化影响的适应性,解决了浮选精矿灰分偏高问题,提高了浮精的回收率。
提高分选精度保质量
选煤厂面对入洗原煤煤质波动大,重介系统中细粒度中煤损失大的现象,增加精煤筛上物灰分和损失检查,有效控制精煤损失。面对重介单机灰分不易操控,尤其是入洗原煤矸石量大,块精煤中常有夹矸现象,及时调整301机头润湿管润湿流量,保证原煤入洗前能够充分润湿,提高了分选精度,稳定了班产量。
该厂粗精煤回收系统技改完成后,进一步完善各工艺环节,解决了主选精煤背灰的问题,精煤回收率同比升高了3%;节省了浮选药耗和介质消耗,使精煤产品灰分更稳定,保障精煤产品合格率。精煤销售综合批合格率保证在100%。 据悉,通过工程技术人员跟踪各关键设备指标,找出最佳操控参数,并现场指导岗位职工作业,让岗位职工充分掌握操作技能,为企业“抗寒过冬”穿上了一件“保暖衣”。(何晨 段倩)
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